大电机技术
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国产200MW火电机组真空系统研究与优化

  【论文摘要】针对某火电厂200MW汽轮机组真空度较低、凝汽器换泄漏率较高、换热效果差、汽轮机背压较高等问题,进行原因分析,探讨技术优化方案,介绍技术改造工艺及技改后性能试验结果,并对技术改造前、后的经济性进行对比,为同类型机组真空设备改造提供借鉴和参考。

  1 设备概况

  大唐河北发电有限公司马头热电分公司(简称“马电公司”)8号汽轮机组是东方汽轮机有限公司制造生产的DO9型第54台机组,型式为一次中间再热、凝汽式、单轴、三缸、三排汽式汽轮机,型号为N200-130/535/535,于1994年投产,配套的凝汽器为N11220型、表面式、单壳体、双流程凝汽器。凝汽器主体结构由接颈、壳体、水室、冷却管束等组成,凝汽器冷却水系统采用闭式冷却方式,换热管材质为HSn701铜管,规格为 Φ25×1×8460mm,数量为17010根,换热面积为11220m2。

  2 凝汽器泄漏情况

  马电公司8号机组自投运至今已运行22年,随着机组运行时间的增长及国家对节能降耗、对标达设计值等节能工作重视程度的逐步提高,凝汽器冷却管泄漏情况及换热效率低等问题逐渐突出。2006-2013年凝汽器泄漏情况统计,见表1。

  由于铜管管束泄漏,对凝汽器泄漏管束堵漏后,凝汽器实际换热面积约为10964m2(堵管387根,堵管率2.28%,其堵管情况如下:甲号凝汽器上115根、31根;乙号凝汽器上96根、下16根;丙号凝汽器上117根、下12根。查阅8号机凝汽器真空、循环水进、出口温度、凝汽器端差等参数,在循环水进水温度在20℃时,平均端差为5.17℃。2013年凝汽器运行情况,见表2。

  8号机组设计真空值为5.4kPa(设计值对应排汽温度33.6℃)。根据2013年河北省电力研究院对马电公司8号机组凝汽器性能试验报告结果,额定负荷下其试验真空值为11.97 kPa。将试验条件下的凝汽器真空按照设计循环水流量和20℃循环水温度进行修正,修正后的真空值为8.34 kPa,其机组运行真空值远低于设计值。

  3 原因分析

  马电公司经过多年对8号机组凝汽器检查,发现其泄漏主要是由管板和换热器的腐蚀引起,部位多集中于凝汽器顶部几层。凝汽器管板、换热管存在的主要腐蚀主要有管板腐蚀、选择性腐蚀、垢下腐蚀、点蚀、氨蚀等,而8号机组凝汽器的氨蚀情况较为严重。因此,以下重点分析凝汽器氨蚀的机理。

  常温下氨水溶液中氨的气液相分配比大约在7~10,即在凝汽器中汽侧氨体积分数是凝结水中氨体积分数的7~10倍。加上空抽区局部富集以及隔板处凝结水过冷的影响,空抽区的氨体积分数比主凝结水中的高数十倍或数百倍,特殊情况下可达上千倍。当凝结水pH为9.水利水电工程毕业论文3时,由NH4OH→NH+4 + OH-的电离平衡可推算出凝结水中氨的质量浓度为0.38mg/L,如果pH控制不当,凝结水pH达9.5时,凝结水中氨质量浓度可达到0.93mg/L,空抽区按浓缩1000倍计算氨的质量浓度分别是380mg/L和930mg/L。在氨的质量浓度高的环境下,凝汽器铜管的氨蚀较严重。根据上海吴一平教授研究结果表明,HSn701A黄铜管氨的质量浓度小于100μg/L时,少量的氨会提高溶液的pH,但黄铜表面被覆盖的氧化物或氢氧化物所保护,腐蚀受到阻滞,氨的质量浓度增大到500μg/L以上时,由于生成可溶性铜氨络离子,铜的腐蚀速度将迅速剧增[1]。

  200 MW机组为尽量降低水汽损失及热耗,一般采用水力喷射器代替蒸汽喷射器抽凝汽器真空。由于水力喷射器所抽出的空气-蒸汽混合物不能回收,因而各制造厂尽量使抽出的气体中蒸汽含量减少,因此,凝汽器在设计上采用矩形,其真空区布置于凝汽器的中部位置。由于位置较高,蒸汽中不带水滴,氨的体积占比很高时,这种构造的凝汽器发生氨蚀的机会就高,因此造成马电公司8号机组凝汽器顶部铜管氨蚀非常严重。

  4 技术改造

  由于马电公司8号机组运行时间较长,对凝汽器的技术改造主要是保留凝汽器壳体,保证外形及接口尺寸不变的情况下,采用对凝汽器内部结构优化、管束材质优化、抽真空部位优化的方式进行技术升级,在实施上,采取将凝汽器换热管优化为不锈钢管、改变端板材料、缩短中间管板间距、优化排管方式等措施,解决换热管(铜管)氨蚀严重、泄漏频繁、换热效果不佳、运行中振动等问题,以提高凝汽器综合性能。

  4.1 排管方式优化

  马电公司8号机组凝汽器原设计采用的是早期国产卵形排管方式,这种排管方式设计使排汽在部分管束空间内容易出现涡流现象,整个管束热负荷分布不均,导致总体传热系数降低,同时还存在汽阻大、管束振动的问题[2]。

  优化后的管束布置采用了B—D模块式排管方式,气流阻力小,热负荷分布均匀,流场平稳,无明显的热汽涡流区和空气积聚区,凝结水基本无过冷度,能保证理想的除氧效果,且由于总体传热系数高,这种排管方式还可提高凝汽器运行经济性。此排管方式具体特点如下:

  a.内部抽气口比改造前凝汽器的抽气口多一倍,使空气的流程缩短,同时缩短了空气在凝汽器中的距离,即停留在凝汽器中的空气相对减少,有利于换热管的传热。

  b.蒸汽的分配量最佳,无涡流存在。蒸汽通道中的蒸汽流速从上部到底部几乎保持不变,有利于传热。

  c.凝汽器下半部汽水分流,加上合理的通道和合理的布管,有利于减少凝汽器的汽阻,减小端差。

  d.管束、抽空气通道上窄下宽,并配以空气冷却区,避免管束空气集聚,有利于传热系数的提高。

  e.挡汽板和凝结水收集板少而精,有利于减小汽阻。

  f.底部管束布置有利于加热凝结水,减小过冷度。

  g.空气冷却器设计在最佳位置,有利于空气的抽出。

  4.2 换热管优化

  不锈钢管(TP316L)耐蚀性强,但不锈钢的导热系数仅为黄铜管的15%,不锈钢导热性差会降低凝汽器的整体换热效率,使机组热耗增加、运行经济性下降。由于凝汽器的传热阻力主要由四部分构成:对流放热热阻、污垢热阻、管壁导热热阻及凝结放热热阻,而管壁导热热阻仅占5%左右,起决定作用的是污垢热阻、对流放热热阻和凝结热阻。不锈钢的清洁系数是铜管的1.29倍,污垢热阻大大减小,使凝汽器中占主导作用的壁厚热阻显著降低。与铜管相比,总体传热热阻大幅下降[3]。

  此外,为了在设计工况下能够维持凝汽器真空,将不锈钢管管壁厚度将低至0.5 mm。由于换热管管壁厚度减薄,凝汽器换热管刚度会降低,因此在设计上将凝汽器汽侧隔板由原来的5道隔板增加为10道隔板,管束穿过隔板后,呈拱形,既增强了管束稳定性,也防止停备保养时管束内积水。

  不锈钢管与端隔板采用胀接—焊接方式,即胀管完毕后采用氩弧焊进行焊接,避免了因胀接工艺不良所带来的管口渗漏隐患。

  4.3 严控施工工艺

  端管板定位时,采用吊线法找正,垂直度误差≤5mm;管板装焊时,边装边找正,管孔同轴度按前后端管板管孔为基准,要求相邻两个中间管板同轴度直径的误差<1mm,前后端管板管孔同轴度直径的误差<2mm,中间管板垂直度<3mm;严格控制焊接顺序:采用对称焊接、增设工艺拉筋等方法加以控制焊接变形;管孔轴度整体找正时,用堵头、1mm钢丝对端管板、中间管板进行同轴度整体找正,要求相邻两管板间管孔同轴度直径<1mm,整个凝汽器全长管孔同轴度直径<2mm;为保证胀管质量,在穿管前将端管板、中间管板用丙酮或无水乙醇进行清洗,管束采用压缩空气吹扫干净,并检查管径。

  5 改造效果及效益分析

  根据河北省电力研究院试验报告,马电公司8号机组凝汽器技术升级改造前、后,在同样气候条件和工况下,凝汽器运行参数比较见表3。

  技术改造后,8号机组凝汽器按照设计循环水流量和20℃循环水温进行修正后,真空压力为4.99kPa。额定负荷下凝汽器传热端差为3.2℃,过冷度为0.08℃,可见改造后,凝汽器的真空状况得到明显改善。

  6 结束语

  马电公司8号机组通过对凝汽器的技术升级,提高了凝汽器的换热效果及机组真空度,降低了机组煤耗,同时由于对冷却水管材质的优化,提高了管束抗振性、抗汽水冲蚀性、耐冲击、腐蚀性,大大降低了管束泄漏发生率,稳定了机组用水的品质,确保机组能够长期、稳定、经济的运行。

  【参考文献】

  [1]王九崇,赵东亮。俄制800MW机组凝汽器铜管泄漏原因分析[J].小学英语教学论文网东北电力技术,2009,30(01):19-21.

  [2]沈士一,庄贺庆,康松,等。汽轮机原理[M].北京:中国电力出版社,1992.

  [3]孙泓。我国凝汽器换热管材料的发展趋势[J].电站辅机,2009,30(02):1-4.

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